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高处作业不系安全带事故模拟后果分析(范文三篇)

2022-09-09 11:41:54

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第一篇:高处作业不系安全带事故模拟后果分析

高处作业不系安全带事故模拟后果分析

一、事件经过

2015年10月9日,XX发电公司8号机组C修汽机连通管安装和保温工程,管道更换完毕,在恢复外部保温时,有一名外协施工人员在高处脚手架上作业未系安全带,违反了安全生产十项刚性禁令之一:高处作业不系安全带。安监人员现场检查发现后,及时进行制止,对违章人张X进行批评教育并处以200元罚款,同时责令施工单位XX市XX建筑安装工程有限公司将张X清退出厂。

根据模拟事故后果分析要求,假设当事人张X在脚手架上作业时,脚下未踩稳、手未抓牢,失足从高处坠落,头部撞击到下部设备上,导致颅脑受伤,造成人身重伤事故。以此进行分析及责任追究。

二、原因分析

(一)直接原因 张X安全意识淡薄,个人防护意识不强,在离汽机平台5米多高的脚手架上进行保温作业过程中,不系安全带,导致失足坠落,是造成此次事故的直接原因。

(二)间接原因

1、工作负责人的安全职责没有落实到位,安全交底要求不严格,没有监督好安全措施落实情况。

2、工作监护人监护不到位,对张X违章行为没有及时制止和纠正。

三、暴露问题

(一)对外协队伍的安全管理不到位,对外协队伍人员的审查把关不严。三讲一落实活动要求在作业现场没有得到贯彻实施。

(二)对作业人员的安全教育流于形式,使作业人员“四不伤害”意识淡薄,安全意识不牢固,缺乏自我保护意识。

(三)三讲一落实管理流于形式,三讲一落实活动要求在作业现场没有得到贯彻实施。

(四)监护人没有履行好监护职责,没有起到监护作用,对作业人员违章现象没有及时发现制止,未采取有效措施防范事故的发生。

(五)各级管理人员反违章工作不深入,现场反违章管理存在漏洞。

(六)安监部对检修现场的安全管理要求不严,现场安全检查及违章考核力度不够。

四、防范措施

(一)在项目部开展防止人身伤害专项行动,强化作业现场监管力度。

(二)重新梳理8号机组C修各外协队伍人员,发现不具备现场作业能力的人员坚决清退。

(三)加强人员安全教育培训,强化各级人员“四不伤害”意识,充分利用班组安全活动学习时间,加强事故案例学习,举一反三分析事故发生的原因,充分认识违章造成的后果。

(四)做好做实三讲一落实活动,特别要把防范人身事故风险作为重点,使三讲一落实活动取得实效。

(五)加大反违章工作力度,严格检修作业现场的安全监督管理,各级安全管理人员加强现场检查力度,发现违章现象及时制止纠正,并进行教育考核。

(六)加强现场工作监护人的管理,认真履行监护人职责。

(七)各级管理人员在做工作安排的同时一定要做好安全管理工作。严格落实各级人员的安全责任制。

五、处理意见

根据《XX发电有限责任公司安全生产工作奖惩规定》处理如下:

(一)张X,安全意识淡薄,个人防护意识不强,在高处作业不系安全带,导致失足坠落,是造成此次事故的直接原因,对本次事故负主要责任,给予1000元经济处罚,并清退出厂。

(二)XX市XX建筑安装工程有限公司,作为张X的直属单位,对施工人员的安全疏于管理,对本次事故负主要责任,给予3000元经济处罚,并责令停工整顿。

(三)工作监护人X X,现场监护职责履行不到位,对张X违章作业没有及时发现制止,对本次事故负主要责任,给予警告处分,并给予1000元经济处罚。

(四)工作负责人X X,对现场作业的安全管理不到位,安全交底不清晰,对本次事故负主要责任,给予通报批评,并给予1000元经济处罚。

(五)汽机本体调速班班长X X,班组安全管理流于形式,三讲一落实不到位,对本次事故负次要责任,给予通报批评,并给予1000元经济处罚。

(六)汽机专业主任助理X X,对汽机专业安全管理不到位,对本次事故负一定管理责任,给予通报批评,并给予800元经济处罚。

(七)项目部汽机安全主管X X,对汽机专业安全管理不到位,对本次事故负安全监督不到位责任,给予通报批评,并给予800元经济处罚。

(八)项目部经理助理兼安监主管X X,对项目部安全管理不到位。对本次事故负安全监督不到位责任,给予通报批评,并给予800元经济处罚。

(九)项目部副经理X X,分管汽机专业,对安全生产管理和反违章工作管理不到位,对本次事故负连带管理责任,给予800元的经济处罚。

(十)项目部经理X X,作为项目部的安全生产第一责任人,对部门反违章、员工职业卫生健康等重点工作管理不到位,对本次事故负主要管理责任,给予800元的经济处罚。

(十一)其他部门及公司领导由上级公司按相关规定处理。

第二篇:起高处作业吊篮坠落事故分析

一起高处作业吊篮坠落事故分析

一起高处作业吊篮坠落事故分析

陈国华,王怀新

(杭州市特种设备检测院,浙江 杭州 310003)[摘要] 分析了杭州某工地发生的高处作业吊篮坠落事故的原因,阐述了高处作业吊篮

在使用过程中减少事故发生的一些建议。

[关键词] 高处作业吊篮;坠落;事故分析 [中图分类号] TU69 [文献标识码] B Analysis on falling accidents of suspended powered platforms for work at heights CHEN Guo-hua, WANG Huai-xin(Hangzhou Special Equipments Inspection & Testing Institute, Zhejiang Hangzhou,310003)高处作业吊篮(以下简称吊篮)具有施工

号不同,吊篮不同的规格,如ZLP500(额定载重量为500千克)、ZLP630、ZLP800等几种。

此次发生坠落事故的吊篮,其型号为

高度大、架设方便、施工成本低等特点,在高层建筑的外墙施工和装修、高处广告牌的安装中得到广泛应用。由于使用量日益增加,吊篮在使用过程的因维护保养不正确而造成吊篮高空坠落的事故也时有发生。本文分析了杭州某工地发生的一起吊篮在上升过程中突发坠落造成1死4伤的安全事故,并阐述了吊篮在使用过程中减少事故发生的一些建议。ZLP800。根据厂家的使用说明书要求,该吊篮的额定载重量为800kg,升降速度为8-10m/min,钢比绳直径为特制钢丝绳Φ8.6mm,倾斜锁绳角度3°~8°,配重重量1000kg。2 事故现场查勘

在第一事故现场获知,吊篮是在上升到 1 吊篮概况

吊篮是一种通过架设在建筑物上部的 六至七楼高处坠落的。在事发后发现,此时吊篮的悬吊平台已平放在地上,没有特别严重变形(图1);左侧的提升机架体已从提升架上部的第一个螺栓孔处裂开并悬挂在半空中(图2);右侧提升机未发现破坏现象,但在安全锁进口的左侧有被钢丝绳磨损现象(图3);楼顶两支架伸出长度及配重安装正常,没有因悬挂平台坠落而发生移动或倾翻;主绳、锁绳及生命绳没有破断现象。

悬挂机构,用钢丝绳子沿建筑物立面悬挂的,依靠电机驱动作上下移动平台的一种悬挂式载人高空作业设备。由于其作业优势,在当今建筑施工中被普遍认可。一般作业吊篮主要由悬挂机构、悬吊平台、提升机、安全锁、工作钢丝绳绳、安全钢丝绳和电气箱及电控系统等主要部分组成。为便于运输和搬运,产品出厂以及运输时按部件或组、零件进行分解,至现场后拼装成整机。根据型

图1 坠落的悬吊平台

图2悬挂在半空中的左侧提升机及提升架体

图3 右侧安全锁磨损情况 3 技术分析 3.1 现场鉴定

根据现场确认可以排除以下几种情况发生安全事故的可能:(1)超载

由于当时作业时吊篮上共有5名工人和一块幕墙玻璃(120kg),而吊篮的额定载荷有800kg(型号ZLP800),根据计算,吊篮未超载。

(2)与固定物干涉 初步分析,施工现场为玻璃幕墙(图2),吊篮出事故的位置均已安装上玻璃,所以在吊篮上升过程中不可能是因为固定物(如脚手架钢管伸出)与悬吊平台干涉造成坠落事故。(3)疲劳破坏 从破坏结构件的断口分析,方管四周无

旧疤痕、裂纹等;再说该吊篮的生产日期为2006年,产生疲劳破坏的概率非常小,所以应该排除了疲劳破坏的可能; 3.2安全锁检测

对事故吊篮的两只安全锁,委托上海市

建设机械检测中心检测。检测结果为合格,符合GB19155-2003要求。3.3材料化学成份检测及结构分析

对事故吊篮左侧提升机安装架的材料

进行化学成份检测,检测结果显示,该材料符合GB/T700-2006《碳素结构钢》中Q235B的化学成分要求。

在化学成分符合Q235B的前提下,对安装架的结构尺寸进行检测。据厂家技术负责人介绍,该安装架的空心方管规格为40×60×3mm。对破坏的安装架进行测量后发现,空心方管的实际壁厚与理论设计有些出入。实际测量壁厚仅为2.20mm,负偏差达到0.8mm。根据GB/T6728-2002《结构用冷弯空心型钢尺寸外形重量及允许偏差》[1]规定,厚度负偏差上限为10%及0.3mm,空心方管在壁厚方面不符合要求。

空心方管在螺栓开孔处受力时存在应力集中。在事故现场发现,侧面提升架的方管立柱,在螺栓开孔处的一侧(与悬吊平台连接侧)未采用加强板加强(图4),有应力集中,存在设计上的不合理,是导致安装架首先在螺栓开孔处撕裂的原因。

图4 破坏的安装架 3.4提升机检验

从左侧安装架破坏情况和右侧安全锁锁口处的伤痕分析(图3所示),可以确认吊篮在上升过程中出现了左、右两端存在高低差现象。又根据右侧安全锁锁口处的伤痕分析,悬吊平台的右侧低于左侧时会发生安全锁锁口左边受磨损。于是初步判定左侧提升机上升速度低于左侧提升机速度。因此,对右侧提升机进行拆机,检查是否有异常。通过解剖右侧提升机发现,导致吊篮坠落的直接原因是蜗杆蜗轮的动力没能有效地得到传递。从图5可以看出,减速箱内几乎没有润滑油,蜗轮与蜗杆因没有足够的润滑油而产生磨擦,最终导致蜗轮的齿完全磨光。

图5 蜗轮蜗杆磨损情况 3.5 吊篮坠落过程推断

(1)此次坠落事故的发生,直接原因

是在日常维护保养中缺少对提升机的维护保养,导致右侧提升机因故障而下滑;

(2)右侧下滑,右侧安全锁起作用,此时吊篮处于上升状态,左侧提升机继续上升;

(3)左侧提升机继续上升,悬吊平台

左右两侧高低加大,对左侧提升机安装架的受力最不利,特别是螺栓开孔处,存在应力集中,所以最先在这位置破坏;(4)左侧提升机和安装架上部分与悬

吊平台分离(如图2),此时悬吊平台左侧也开始下降;

(5)当左侧下降到一定位置时,右侧

安全锁因角度不断减小,安全锁被自动打开。此时,左右两侧同时下降,最终悬吊平台落地(如图1)。4 事故分析结论

经过对现场勘查、检测,并查阅了相关资料,认为导致此次吊篮坠落事故的原因是多方面的,主要原因有几下几点:

(1)吊篮维修保养不到位。对提升机应作定期检查,定期更换减速箱润滑油。如果能及早发现减速箱少润滑油或有漏油现象,也不会出现蜗轮齿磨光。

(2)事故吊篮平台出现结构断裂,说明厂家在结构设计上存在不合理的一面。即使在安全锁、提升机都不起作用的情况,单侧钢丝绳也应能拉起整个吊篮平台而不至于悬吊平台撕裂。

(3)现场安全管理不到位。如要求作业人员离开地面时必须扣上安全带,也不会导致作业人员坠落死亡的事故(事故发生时吊篮上作业人员的安全带是扣在吊篮栏杆上而不是扣在生命绳上)。5 建议

(1)为确保吊篮安全施工,必须建立由吊篮操作人员和专职人员相结合的常规检查和保养维护制度,确保吊篮的正常完好状态。并严格按照保养维护制度逐条检查,有问题马上整改,并做好检查记录。

(2)生产厂家应对吊篮的结构进一步分析,改进其中的不足之处。吊篮不属于国家特种设备,却是高空危险作业设备。厂家应严格把关产品质量,不能有因为质量问题导致事故发生。

(3)加强对吊篮操作人员进行安全教育,增强安全意识。当吊篮出现异常时,应立即停工回地面,不允许带“病”工作。

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